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羅茨鼓風(fēng)機應(yīng)該配套G型重載變頻器還是P型輕載變頻器?羅茨風(fēng)機廠家經(jīng)驗分享視頻講解
羅茨風(fēng)機變頻節(jié)能改造方法實例能耗對比:
羅茨風(fēng)機選擇哪種啟動接線方式好?星三角啟動、軟啟動、變頻器啟動對比視頻講解
羅茨鼓風(fēng)機屬容積器轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機,其最大特點是使用過程中當壓力在允許范圍內(nèi)加以調(diào)節(jié)時,流量的變動甚微,壓力的選擇范圍很寬,具有強制輸氣的特征。它結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、整機推動小。由于這一特征羅茨鼓風(fēng)機在冶金、建材、化工等各工業(yè)部門得到了廣泛地應(yīng)用。如冶煉廠制酸工段鼓風(fēng)引風(fēng)羅茨風(fēng)機裝置。1變頻器在引風(fēng)鼓風(fēng)羅茨風(fēng)機上的應(yīng)用冶煉廠制酸焙燒爐使用55kW、45kW羅茨風(fēng)機。傳統(tǒng)的風(fēng)量控制方法是依靠放風(fēng)閥進行調(diào)節(jié)。由于羅茨風(fēng)機的風(fēng)量較為恒定,而煅燒時根據(jù)爐內(nèi)情況需要隨時調(diào)節(jié)風(fēng)量,當爐內(nèi)需要減少風(fēng)量時,是通過放風(fēng)閥放走多余的風(fēng)量,造成嚴重的能源浪費。在引風(fēng)鼓風(fēng)上羅茨鼓風(fēng)機的電能消耗占60%左右,隨著電價的調(diào)整(整體上是上升趨勢),電費在生產(chǎn)中所占生產(chǎn)成本的比重將越來越高。因此降低引風(fēng)鼓風(fēng)機的能源消耗成為提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)。工藝要求風(fēng)量隨爐內(nèi)條件進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)風(fēng)機的鼓風(fēng)量,對羅茨風(fēng)機可由變頻器改變風(fēng)機的供電源頻率來進行無級調(diào)速調(diào)節(jié)風(fēng)量,給變頻器的應(yīng)用與節(jié)能留下較大的空間。由于制酸工段的特殊環(huán)境酸霧很大等原因,采用其他調(diào)速方式都存在不少問題,如:電磁滑差調(diào)速維修量大,需要換電機,功率因數(shù)低、對恒轉(zhuǎn)矩負載節(jié)能效果差;繞線式電機串級調(diào)速維修量大、需要換電機、功率因數(shù)低;調(diào)速型液力耦合器調(diào)速需基礎(chǔ)處理,功率因數(shù)低,對恒轉(zhuǎn)矩負載節(jié)能效果差。采用變頻調(diào)速方式可有效克服上述問題,在對制酸焙燒爐羅茨風(fēng)機的變頻調(diào)速改造中,測量了傳統(tǒng)方式調(diào)節(jié)下P-H曲線與變頻方式調(diào)節(jié)下P-H曲線,通過分析與數(shù)據(jù)擬合,得出了節(jié)能計算公式,與實測結(jié)果非常接近。圖1閥門調(diào)節(jié)下P-H曲線圖2變頻調(diào)節(jié)下P-H曲線羅茨風(fēng)機在正常煅燒情況下,壓力調(diào)節(jié)范圍為4900~14700Pa,相應(yīng)于30%~70%。在閥門調(diào)節(jié)情況下,P-H擬合關(guān)系為:P=0.6498H+0.3364。在變頻調(diào)節(jié)情況下,P-H擬合關(guān)系為:P=0.7959H-0.0860。風(fēng)機的實際工作頻率是隨機的,因此單獨在某一頻率下討論節(jié)能率的大小是沒有實際意義的,應(yīng)計算在壓力調(diào)節(jié)范圍內(nèi)的平均節(jié)能率數(shù)值。若壓力調(diào)節(jié)范圍在0.3~1.0之間,可得出如下計算公式:P=10.71.00.3(0.4224-0.1461H)dH=32.74%2變頻調(diào)速節(jié)能原理風(fēng)機水泵的節(jié)電原理風(fēng)機水泵的節(jié)電原理就是用調(diào)速控制代替擋風(fēng)板或節(jié)流閥控制風(fēng)流量,這是一個節(jié)電的有效途徑。在用擋風(fēng)玻璃控制額定風(fēng)量Q1=100%輸出時,則軸功率N1與面積AH1OQ1成正比,若風(fēng)量減半Q2=50%輸出時,則軸功率N2與面積BH2OQ2成正比,它比N1減少不多,這是因為需要克服擋風(fēng)板阻力增錦工壓所致。如果采用調(diào)速控制同樣風(fēng)量減半輸出時,轉(zhuǎn)數(shù)由n1降至n2,按風(fēng)機參數(shù)比例定律畫出n2時的特性曲線,C點為新的工礦點,這時軸功率N2與面積CH3OQ2成正比,在滿足同樣風(fēng)量Q2情況下,軸功能降低很多,節(jié)省的功率耗損n與面積BH2H3成正比,可見節(jié)電效果十分顯著。流體力學(xué)的觀點流量轉(zhuǎn)速,壓力轉(zhuǎn)速2,軸功率轉(zhuǎn)速3,若轉(zhuǎn)速下降20%,則功率下降到51.2%;若轉(zhuǎn)速下降50%,則軸功率下降到12.5%,即使考慮調(diào)速裝置本身的損耗等因素,節(jié)電也是相當可觀的。為此,許多行業(yè),如鋼鐵、有色、石油、石化、化工、紡織、機械、電力、建材、醫(yī)藥、煤炭、造紙、卷煙、酒店、自來水等行業(yè)都在許多設(shè)備中采用交流電機變頻調(diào)速技術(shù)產(chǎn)生節(jié)電及增產(chǎn)的效果。節(jié)能計算由流體力學(xué)知道,當風(fēng)機轉(zhuǎn)速從n變到n后,風(fēng)量Q、風(fēng)壓H及軸功率P的變化關(guān)系:Q=Q(n/n)H=H(n/n)2P=P(n/n)3當風(fēng)機低于額定轉(zhuǎn)速時節(jié)約電為:E=1-(Q/Qn)3
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在污水生化處理方式中,曝氣鼓風(fēng)機將壓縮空氣通過管道送入曝氣池,讓空氣中的氧溶解在污水中供給活性污泥中的微生物。當鼓風(fēng)機在工頻狀態(tài)下起動時,電流沖擊較大,容易引起電網(wǎng)電壓波動,而羅茨鼓風(fēng)機風(fēng)壓一定,風(fēng)量只能靠工作臺數(shù)及出氣閥來調(diào)節(jié),實際生產(chǎn)運行中往往是通過調(diào)節(jié)出氣閥門來控制,即增加管道阻力。因而許多能量多浪費在閥門上。
隨著變頻調(diào)速器的廣泛應(yīng)用,利用變頻器的調(diào)速范圍寬,可以在羅茨風(fēng)機上應(yīng)用變頻器來調(diào)節(jié)風(fēng)機的風(fēng)量。由于變頻器的軟啟動大大的減小了電機起動時對電網(wǎng)的沖擊,而且在正常運行的時候,將出氣閥門開到最大,根據(jù)工藝和參數(shù)的要求,適當?shù)恼{(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)管道的風(fēng)量,從而來調(diào)節(jié)污水中的氧氣含量。另外可以根據(jù)溶解氧傳感器反饋的信號(4~20mA)很方便地實現(xiàn)閉環(huán)自動控制。
摘 要:本文介紹了風(fēng)光牌高壓變頻器在化工行業(yè)羅茨風(fēng)機上的應(yīng)用情況,對節(jié)能效果進行了分析。
關(guān)鍵錦工:高壓變頻器 羅茨風(fēng)機 應(yīng)用
Abstract: The article introduces the application instances of Fengguang high inverter in Roots Blower ,and analyses the power-saving effect.
Key Words: High voltage inverter Roots blower Application
1 企業(yè)介紹
山東魯西化工股份有限公司位于山東省聊城市,是一家具有百億年產(chǎn)值的上市企業(yè),員工近萬人。公司具有年產(chǎn)合成氨100萬噸、尿素150萬噸、復(fù)合肥150萬噸、磷酸二銨15萬噸、硫酸100萬噸的生產(chǎn)能力,擁有10萬千瓦發(fā)電機組配套裝置,是集化肥、化工于一體的綜合性化學(xué)工業(yè)企業(yè),是目前全國最大的化肥生產(chǎn)企業(yè)之一。其下屬企業(yè)魯西化工第二化肥廠,位于聊城市東阿縣,于1970年開始籌建,1972年建成投產(chǎn),當時年產(chǎn)合成氨生產(chǎn)能力3000噸,發(fā)展到現(xiàn)在,企業(yè)總資產(chǎn)億元,占地面積34萬平方米,職工1570余人,成為上市公司。
2008年,該公司進一步加大技改投資力度,投資2.5億元對現(xiàn)有生產(chǎn)裝置進行優(yōu)化。對全系統(tǒng)進行節(jié)能平衡改造,甩掉污染嚴重、能耗偏高的工藝。從節(jié)能降耗、環(huán)保角度出發(fā),投資部分技改項目,優(yōu)化生產(chǎn)裝置,降低成本。
2 廠家工藝流程及現(xiàn)狀
脫硫風(fēng)機采用的羅茨風(fēng)機屬于回轉(zhuǎn)容積式鼓風(fēng)機,它的鼓風(fēng)量與風(fēng)機轉(zhuǎn)速成正比,基本不受出風(fēng)口阻力變化的影響,這種硬風(fēng)特性決定了不允許通過關(guān)閉出風(fēng)口或進風(fēng)口的辦法來調(diào)節(jié)風(fēng)量,而且經(jīng)過采取優(yōu)化以上主要工藝環(huán)節(jié)措施以后,大量過剩風(fēng)量調(diào)節(jié)只能采用旁路,造成風(fēng)機能量的大量損耗,而且由于磨損而腐蝕問題突出,旁通閥門需要經(jīng)常維修。工藝流程設(shè)備圖如下所示:
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圖1 工藝流程設(shè)備圖
該生產(chǎn)線自投運以來,發(fā)現(xiàn)該二系統(tǒng)脫硫風(fēng)機的問題較大:首先是風(fēng)機出口的管道振動大、噪聲大,雖說經(jīng)過幾次的技改已有所改善;另外,就目前風(fēng)機送風(fēng)量能力遠超生產(chǎn)能力,為保生產(chǎn)只能把多余的通過回流管道接到風(fēng)機進口去。
采用甲烷化法脫硫除原料氣中CO、CO2 時, 合成氨工藝流程圖如下:
造氣 ->半水煤氣脫硫 ->壓縮機1段 ->變換 -> 變換氣脫硫 -> 壓縮機2段 ->脫碳 -> 精脫硫 ->甲烷化 ->壓縮機3,4,5段 ->氨合成 ->產(chǎn)品NH3
原系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)如下表1所示:
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表1
3 改造方案
改造前:原系統(tǒng)6KV高壓開關(guān)柜直接到電機,電機與風(fēng)機相連。
改造后:在原系統(tǒng)6KV高壓開關(guān)柜后面加入變頻器,變頻器輸出接電機,電機再與風(fēng)機相連。
改造方案原理接線圖如下圖2所示。
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圖2 改造方案原理接線圖
變頻器配備了自動旁路柜,通過KM3、KM4的控制,可自動(或手動)在變頻狀態(tài)和工頻狀態(tài)之間切換。變頻狀態(tài)下, KM3閉合,KM4斷開,變頻器控制電機;工頻狀態(tài)下,KM3斷開,KM4閉合,在切換至工頻帶動電機。變頻器可以在重故障時自動切換工頻運行,這樣既保證了變頻器正常運行,又避免了直接啟動電機大電流對電網(wǎng)的沖擊。現(xiàn)場設(shè)備如圖3所示:
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圖3 現(xiàn)場設(shè)備圖
4 現(xiàn)場運行情況
2008年8月16日,山東聊城魯西化工第二化肥廠和我公司簽訂高壓變頻器購貨合同,型號為JD-BP37-450F。2008年9月30日,開始安裝就位;2008年10月2日,一次調(diào)試成功投入運行。整個變頻器安裝調(diào)試周期都很短,為系統(tǒng)的正常生產(chǎn)提供了有利的保證。
5 節(jié)能效果
山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限責(zé)任公司生產(chǎn)的JD-BP37-450F變頻器應(yīng)用于4#脫硫羅茨風(fēng)機進行了改造。由于我廠的每臺高壓變頻器在出廠前均經(jīng)過實際風(fēng)機負載的整機出廠檢驗和調(diào)試,在現(xiàn)場的調(diào)試又可以在沒有高壓輸入的情況下調(diào)試,因此在經(jīng)過約一周的施工、安裝和調(diào)試后,上電試驗和試運行進行順利,一次投運成功,高壓變頻器一直持續(xù)穩(wěn)定運行。
根據(jù)生產(chǎn)情況,風(fēng)機運行30HZ左右就能滿足了生產(chǎn)工藝要求;運行轉(zhuǎn)速在額定轉(zhuǎn)速的60%左右。由于電機為水冷卻,在低轉(zhuǎn)速下發(fā)熱量并沒有提高,完全滿足了工況運行。
變頻改造后節(jié)能效果顯著,與原有的工頻驅(qū)動方式相比,風(fēng)機效率穩(wěn)定在理想的范圍內(nèi),電動機能耗大大降低,節(jié)約電量可達37%。特別是機組低負荷運行時,效果更顯著。以下為節(jié)能效果估算:
節(jié)能估算條件:是在同一時間段內(nèi)進行比較,相同生產(chǎn)條件需求下,同一段母線上的兩臺羅茨風(fēng)機,5#羅茨風(fēng)機工頻運行,4#羅茨風(fēng)機變頻運行,兩臺電動機進行比較節(jié)能估算。首先10月份是正常生產(chǎn)時期,10月2日開始投入變頻至今,從此月2日至9日5#電動機耗電能有功功率平均在362KW,而2日投入變頻運行后,2日至9日時4#電動機耗電能有功功率平均在230KW。以上數(shù)據(jù)不難看出投入變頻后確實起到節(jié)能。另外,無功功率也從原來的平均276KVar降到平均為83KVar左右,大大改善了系統(tǒng)的無功補償。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)計算,由于生產(chǎn)使用自備發(fā)電,以元/kWH的成本價電費,按以下計算公式計算,年節(jié)電效益:年節(jié)電效益=(工頻時平均功率-變頻時平均功率)×天運行小時數(shù)×年運行天數(shù)×電費單價,結(jié)果如下:
?。?62kW-230kW)×24小時/天×300天/年×元/kWH=(萬元/年)。
按照保守的計算方法,每年可節(jié)電費近37萬元,具有明顯的經(jīng)濟效益。
本次羅茨風(fēng)機配套用風(fēng)光牌高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)改造成功后,由于實現(xiàn)了頻率的遠方調(diào)節(jié)和狀態(tài)監(jiān)控,產(chǎn)品運行可靠、穩(wěn)定,大錦工改善了系統(tǒng)工藝,該公司決定再次采購三套風(fēng)光牌高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)用于另外三臺710kW/6KV羅茨風(fēng)機配套電動機的變頻技術(shù)改造。
6 其他效益
6.1 該羅茨風(fēng)機由于采用變頻控制,可對風(fēng)量進行精確控制,而且與閥門控制相比更直觀、方便調(diào)節(jié)風(fēng)機風(fēng)量來滿足生產(chǎn)需要;
6.2 由于采用了變頻技術(shù),電機實現(xiàn)軟啟動,不存在啟動電流沖擊;原來沒有使用變頻器時電機直接啟動,啟動電流高達200-300A,對電機或電網(wǎng)都具有不利的影響?,F(xiàn)在使用變頻器軟啟動,啟動電流不高于額定電流46A,減少了風(fēng)機出口壓力瞬間提高對風(fēng)機的沖擊,從而延長了風(fēng)機和其他設(shè)備的使用壽命;
6.3 由于風(fēng)機轉(zhuǎn)速降為原來的60%,大大減少了風(fēng)機管道振動頻率和噪聲,延錦工機、電機軸承的機械壽命,減少了設(shè)備的維護量。
6.4 由于旁通閥門幾乎不操作,減少了風(fēng)道的振動與磨損腐蝕,提高了機械壽命。
7 變頻改造總結(jié)
根據(jù)針對該項目的變頻改造經(jīng)驗以及同類其他項目的實踐結(jié)果,總結(jié)出風(fēng)光高壓變頻器改造具有以下優(yōu)點:
(1)安裝簡單。變頻器安裝在高壓開關(guān)柜和電機之間,對原有接線改動不大。
?。?)操作簡單。直觀的中文人機界面,設(shè)備具有開機、停機和頻率調(diào)整等操作。
?。?)調(diào)速平滑。能夠進行無級調(diào)速,調(diào)速范圍寬,并且調(diào)速精度高。
?。?)節(jié)電明顯。根據(jù)工況要求,變頻器一般運行在27Hz左右,實際輸入電流不到額定電流的一半,節(jié)電率高達37%以上。
?。?)噪音降低。由于電機運行于較低轉(zhuǎn)速上,運行噪音大大降低,電機的發(fā)熱量也有明顯下降。
?。?)保護完善。變頻調(diào)速系統(tǒng)具有完善的保護功能,降低了電機運行中的故障率,并且啟動平穩(wěn),啟動電流小,對電網(wǎng)的沖擊量小,大大提高了可靠性。輸出諧波小。變頻器輸出符合IEEE STD 519 1992及中國供電部門對電壓失真最嚴格的要求,高于國標GB/T14549-93對諧波失真的要求,不需要采用輸出電抗器。
(8)具有星點漂移功能。三相輸出采用單元串聯(lián)結(jié)構(gòu),在運行中,如果有任意三個單元以內(nèi)出現(xiàn)故障,變頻器本身會自動旁路,同時變頻器主控系統(tǒng)具有星點漂移功能,使三相輸出線電壓保持平衡,不會對電動機造成不利影響。
8 結(jié)束語
從現(xiàn)場運行情況來看,山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP37-450F高壓變頻器性能優(yōu)越,運行可靠,有效地降低了生產(chǎn)成本,在生產(chǎn)材料成本日益增長的今天,通過有效的節(jié)能改造,具有明顯的經(jīng)濟效益。
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